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如何进一步优化水下切粒机的结构

发布时间:2021-02-03 15:08:16

通过优化水下切粒机的结构,可以解决设备原先存在的一些弊端,提高工作效率,保证设备运行的稳定性、安全性,减少操作失误,规避风险等。下面小编将从水下切粒机过滤体系、国产水下切粒机堆料、水下切粒机振荡筛、水下切粒机风送体系这四方面入手,来谈谈如何开展优化工作。


1 水下切粒机过滤体系的优化


新增切粒机为TSQW600型国产切粒机,此机型的切粒机选用卧式三水过滤器,这么形成过滤器切换过程中操作空间小;切粒机的机体较高,在切换三水过滤器时,阀门操作难度大;切粒机的枯燥器选用离心式枯燥器,虽然枯燥作用好,可是发生的粉尘多。因为以上要素,在切粒机循环水的回水体系,增设4组由3层过滤筐构成的过滤设备,对脱盐水进行开始过滤。再经脱盐水槽上的过滤布和过滤筐过滤,就大大削减三水过滤器的阻塞概率,削减三水过滤器的切换频次,下降不安稳要素的发生次数,保证了切粒机的平稳运行。


一起在脱盐水槽1498一V04上增设翻滚过滤体系,进步对脱盐水的过滤功能。除此之外,为削减脱盐水体系的粉尘的堆积、结块,在脱盐水中添加除菌剂、剥离剂,有用地消除脱盐水中粉尘堆积、结块景象,使粉尘及时经过过滤体系清除,削减对切粒机工作的影响。


2 国产水下切粒机堆料优化


国产切粒机的切刀出口,因为切粒温度较高,堆积后会发生结块,形成切刀到枯燥器的管线阻塞,终究致使切粒机的反常泊车。经过重复的调查,因为切刀出口的水量缺乏,形成切粒堆积。对此使用切刀出口的喷淋管线增设三通阀门,增加了一条弥补切刀出口切粒运送水量的管线,有用地处理了切粒的阻塞的问题。


热熔胶1.jpg


针对切粒机铸条易发生堆料景象,使用切粒机红外线监测设备,在铸条堆料报警温度为170 ℃的基础上增设预报警点,预报警点设为140℃。一旦监测设备监测温度抵达140℃,就会联锁溢流水增大,增加时刻连续8 s,可以有用处理少数铸条堆积防止切粒机中止。而关于很多的铸条的堆积还无防止办法。


3 水下切粒机振荡筛优化


新增切粒机的振荡筛底层的固定方法选用技术螺栓固定,因为振荡筛是经过前后的振荡来完成切粒的挑选和运送,在振荡过程中振荡筛上的技术螺栓松动,掉进合格切粒中,形成近850 t的切粒被污染,致使很严重的质量事端。对此将振荡筛的底层进行了焊接固定,防止可能发生脱落物品的事端,保证产品质量的安稳。


4 水下切粒机风送体系的优化


切粒中心料仓选用‘静电电容料位计’易形成偏差。而切粒风送体系正常程序设定是依据料位来判别料仓是不是送空,因而料位反常就会形成风送体系反常起停。例如:3月13日因为1498一V02液位低报无法消除,形成切粒风送的连锁中止,终究致使1498一CU03切粒机振荡筛堆料,枯燥器堵料,切粒机反常中止。这次事端的放流量达11.3 t。因而,依据出产实践,请求厂家依据运送压力,进行程序设计,避开料仓料位计。程序设定后,现在切粒风送正常,未发生事端。


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